自新车间投入使用后,因
蒸发器故障造成浓奶杂质超标的事故已经多次出现,给公司造成了不小的损失。从这些事故上看,大部分为生产进程中浓奶杂质突然超标,导致大量产品不合格,并延误后续的生产,有时还伴有效体出料泵和管线出口堵塞的现象。一、? ?从类似事故的对比分析中不难发现有以下几个共同点:1、积垢处位于一效
分离器二次蒸汽去热泵弯管处。2、蒸发器清洗残液中无任何杂质,检NO2- 、NO3-定性合格。3、 一般进料60-90min后才发现,且大多为发现成品杂质不良,追溯原因时才发现,此时浓奶缸内也约有3吨料,成品不合格也有60袋左右了。二、? ?分析原因如下:1、一效分离器及一效效体为蒸发量最大的,二次蒸汽量相对较大,汽体流速快,雾沫夹带量相对较多,扑沫盘扑沫效果不佳,导致有部分奶滴随蒸汽带出。二次蒸汽去热泵处为弯管,汽体流经时减速,冲击上壁,变向加之此处温度相对较高,奶滴易在此分离并于壁上焦化成垢。且此处为CIP清洗不到地方,为死角,一但结垢无法通过CIP清洗消除只能靠人工清洗掉。进料后30-60min后因二次蒸汽将积垢润湿,浸透其附着力下降,加之蒸汽的机械作用,当积垢达一定量时,其自然剥落,落至一效分离器浓奶中,造成杂质不良,严重时堵塞泵口和管线。2、二次结垢多为长时间运行设备没能及时清洗所致;且同样条件下,一线设备较二线设备较易结垢。3、清洗完后不能有效验证设备清洗效果,导致问题扩大,不合格品增多。综上所述,积垢位于一效分离器二次蒸汽去热泵弯管处最多;长时间运行设备没有及时清洗;清洗完后,不能有效验证。三、 预防对策1、进料30min左右时取一浓奶样检测杂质情况,60min左右再取一样检测杂质,做到及时发现,及时处理。2、每次洗塔时,安排人员对
浓缩设备CIP清洗不到的死角进行进行人工清理。3、三效设备根据设备需要进行清洗或定时进行清洗,不要长运行设备而错过最佳清洗时间。4、定期对三效设备清洗效果进行验证(如:每次101基粉生产以后、根据生产情况觉得有必要时或二个批号后)。