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有没有规定最低浓度点?
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可以考虑先用盐酸酸化后,再甲酯化后GC测定。
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Windows XP 系统。? 是系统有问题么?
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基线如果上升的很厉害,可能跟你的柱子有关系,可能没有老化好。如果不是很厉害,也算正常,不会影响积分的。
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仪器的参数设置不合理
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样品处理中要加HF的,否则Si是溶解不了的。
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你测的是低合金钢还是高合金钢?铬含量的大概在什么范围?
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可以试试填充柱,TDX不知道行不行。
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喷嘴脏了吧~柱子接好没额
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能不能用10ul注射器进1ul样(浓度大的话,可以溶剂稀释),进0.1ul可能进样量大误差大。
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样品既然是分层的,可以先把上层有机部分倒出来一大半,剩下的少部分有机物和水层,用有机溶剂萃取几遍,合并倒出来的有机物和萃取液,过一遍无水硫酸钠除去有机液体中的微量水分,用有机溶剂洗几遍无水硫酸钠,并入有机液体,定容,根据仪器响应大小稀释,进气相色谱分析。有机溶剂的选择:样品里含氯仿,二氯甲烷、三氯甲烷等不能用;样品里含有水,甲醇、乙醇、丙酮等不能用。可以用的只有醚类、二硫化碳这些了。
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我们金属类的多,一般就买钢铁研究院的金属基体的,不过有用EC681k
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我们的也有此现象 ,我也重装下系统看看效果
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将色谱柱进样器端连接好,检测器端断开.将柱温设50度,升温速率1~2度/分钟,终止温度比色谱柱的极限温度低20~30度,保持2小时.降温,重复2~3次即可.检查基线是否稳定.不行的话,按上述方法重复操作.
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1、微波消解后何时应该进行赶酸?有无标准?2、赶酸的目的是什么?3、赶去的酸是什么酸?15%的硝酸需要赶酸吗?
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您只说了你的添加浓度5ppm,添加的量是多少毫升?按照日本的一律基准制,甲胺磷很多都是0.01mg/kg的浓度,个人感觉您的添加浓度有点高,这样加标量就会比较少(误差就比较大)。
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乙醚萃取VFA,请问文献上是怎么讲的?大致步骤?
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清洗推杆,更换洗针溶剂,因为你做的是盐,可能是洗针溶剂和样品溶剂极性差异太大,导致样品析出。堵塞进样针推杆。
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观测位置校准一下
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主要还是和使用的要求有关,不要盲目的崇拜牌子,够用就好!