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我们的氮气、氢气、空气都是气体发生器产生的,然后直接进样的。
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结果差异肯定大,待测组分在这两相中的含量相差很大采用什么方法,最好按标准来,要是做残留,通常用的是顶空进样,标样也是顶空分析,做外标曲线,然后对样品定量。如果用液体进样,残留溶剂都易挥发,含量还低,那么这样进样结果不太准确,自然和顶空的结果有差异了
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我试过一下几个方法:1,检查MS端和GC端的端口是否有漏气2,将机子放空然后检查MS侧板的密封圈有没有封好3,更换新的进样核垫和衬管但都没有用,还能有其他的方法吗?
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酸环境较大的原因多见,如蠕动泵管漏液没有及时清理,当然蠕动泵也是有使用寿命的
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如何自动出错,具体什么代码?
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对已经污染之ECD,操作者可用以下实验室简便净化ECD法之一处理之。(1)热清洗法 通常轻度污染常用此法。首先确保气路系统不漏和无污染[(2)、(3)法同]。然后,卸下色谱柱,用闷头螺帽将柱接检测器的接头堵死。调N2尾吹气至50-60mL/min,升检测器温度至350℃左右(63Ni源),柱温250℃,保持4-8h。最后,冷至通常操作温度,观察基频是否下降至正常值。如有效但还不够,可重复处理之。氢烘烤 这是近年较常用的方法。只需将载气或尾吹气换成氢气,调流速至30-40mL/min。汽化室和柱温为室温,将检测器升至300-350℃,保持18-24h,使污染物在高温下与氢作用而除去。氢烘烤毕,将系统调回至原状态,稳定数小时即可。如以上各法均无效,即需与生产厂家联系处理。
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尽量不用铬酸。。
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人家不干活也有钱,企业可以吗?
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你可以試打一個空白的石油醚試一下麻
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手动积分只能积后半部分,其实有很大一部分被覆盖了,如果DOTP的峰面积足够大很有可能将DINP完全覆盖的,这样测试结果就真的有问题了。
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每个都评估一遍
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毛细柱内的涂层仅有几个微米,不应该有可见的液滴。
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二硫化碳应该尽量不用
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20℃?不对吧。分析变压器油中H2使用的是TCD检测器,条件温度应该是柱温50~60℃,TCD温度比柱温高5~10℃,桥流80mA(可以稍高点)。请你检查一下分析条件再看看。
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这个也不一定,有的优级纯的含有你要测试的元素而分析纯的不含。
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检测方法见国标GB/T3391-2002
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变色酸?是啥?
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CTC的最好,可以不占进样口
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全套100个大概300不到。
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我们的ICP-OES在点火,多色吹扫是打开的,但到后面自动关闭。一切正常啊